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<濃度升高后影響二氯丙烷雜質的脫除效果>
  

  當塔頂輕組分二氯丙烷雜質濃度升高后,影響二氯丙烷雜質的脫除效果,并且塔頂的操作溫度也會降低。此時,就需要從塔頂對輕組分二氯丙烷雜質進行排放。排放的過程中,一部分溶劑會從塔頂隨著輕組分二氯丙烷雜質一起排放,從而造成溶劑損耗。重組分二氯丙烷雜質和老化溶劑會在塔底部積聚,若不及時進行排放、脫除,會跟隨循環溶劑重新返回至系統中,占用有效溶劑組分的空間,降低溶劑萃取精餾效果。因此,溶劑再生的過程中,也需及時將重組分二氯丙烷雜質和老化的溶劑從塔底排放,降低循環溶劑中重組分二氯丙烷雜質和老化溶劑的含量。塔底重組分和老化溶劑排放的過程中,有效溶劑組分會與老化溶劑一起被排至廢液中,造成溶劑損耗。
    針對影響二氯丙烷生產工藝中溶劑損耗的幾種主要影響因素,通過優化單元操作,降低生產工藝中的二氯丙烷雜質生成量,降低溶劑循環量,提高溶劑純度,降低再生塔排放量與增加過濾器等措施,降低溶劑消耗量,并提高二氯丙烷產品質量與產品收率。降低溶劑循環量生產運行中,通過優化操作,改變萃取精餾塔操作參數,以提高萃取精餾效果,進而可以降低溶劑使用量。例如,改變工藝反應條件,注入更多的中間產物,使反應有利于生成目標產物,提高目標產品選擇性,降低二氯丙烷雜質組分的生成量;降低循環溶劑進料溫度,提高萃取精精餾效果,如循環溶劑進料溫度從最高的70℃降至55℃;提高塔頂回流流量,從40 t/h左右提高至50 t/h;改變塔頂操作壓力與操作溫度等措施,將再生塔頂操作溫度從102℃降至100℃,萃取精餾塔塔頂操作壓力由280 kPa提高至310kPa。通過采取上述措施,二氯丙烷產品質量得到明顯提高。二氯丙烷產品質量提高后,可以降低溶劑使用量,延緩溶劑的老化速率,降低溶劑損耗量。www.samfields.com

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